近日,重慶大足區一民營(yíng)企業(yè)耗時(shí)7年,研發(fā)出國內首臺純電動(dòng)重型裝載機。該機裝載貨物5~8噸,快速充電1小時(shí),可連續工作8~10小時(shí),而工作10小時(shí)的用電成本僅200元,比柴油裝載機節省約1000元,且環(huán)保節能沒(méi)有尾氣。
裝載機是一種廣泛用于公路、建筑、礦山等建設工程的機械車(chē)輛?!八陌l(fā)動(dòng)機為柴油機,工作10小時(shí)要燒掉約1200元的柴油。如果裝載機實(shí)現電氣化,成本將大大降低?!敝貞c某公司董事長(cháng)呂本強介紹,基于這樣的想法,2009年,他決定研發(fā)純電動(dòng)重型裝載機,搶占市場(chǎng)先機。
呂本強先后投入3000多萬(wàn)元科研資金,遭遇技術(shù)難題200多個(gè)。這些難題歸根結底是兩大問(wèn)題:一是市面上沒(méi)有他們需要的高電壓、強電流的電池系統;二是解決電池問(wèn)題后,如何用控制系統釋放電能?
當時(shí),純電動(dòng)裝載機在全******都無(wú)先例、無(wú)經(jīng)驗可借鑒。但已在機械制造行業(yè)摸爬滾打了20年的呂本強堅信,“人無(wú)我有”才是企業(yè)的核心競爭力。
呂本強率研發(fā)團隊設計了用緩釋系統釋放電能等一系列特殊工藝來(lái)解決電池問(wèn)題,并委托電池企業(yè)生產(chǎn)出超大功率電池。對于相匹配的控制系統研發(fā)難題,則從解決每個(gè)分系統和主控系統匹配的協(xié)調性入手。***終,他逐一攻克了系列難題,并申請了194項專(zhuān)利技術(shù),其中發(fā)明專(zhuān)利36項。
2015年年初,純電動(dòng)重型裝載機的各項試驗均達標了,可現場(chǎng)試驗卻給了呂本強“當頭一棒”———這臺純電動(dòng)重型裝載機竟舉不起5噸重的砂石!
“臺架試驗數據可行,為何現場(chǎng)操作卻不行?”經(jīng)航天領(lǐng)域一位******數控老專(zhuān)家“把脈”,問(wèn)題找到了———之前設計的操作系統是理想狀態(tài)的,而現場(chǎng)鏟起砂石時(shí)的覆蓋物、瞬時(shí)釋放電量的速度、協(xié)調性環(huán)境等因素,都會(huì )影響控制系統匹配電池系統的效果。
呂本強又重新設計了一套控制系統,攻克了動(dòng)力實(shí)現到功能實(shí)現、傳感匹配、數據處理調整等問(wèn)題,樣車(chē)在現場(chǎng)試驗中一舉成功。又經(jīng)過(guò)連續3個(gè)月、每天10個(gè)小時(shí)的實(shí)地試驗,樣車(chē)的現場(chǎng)操作性及穩定性都達到預期效果。